9月11日,鈦白粉產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯盟組織專家,在銅陵對杭州安永環(huán)??萍加邢薰狙邪l(fā)的“鈦液VCE結晶技術”進行技術評審。與會專家聽取了該技術的研發(fā)過程和技術工作總結,并進行了質詢,經過討論,一致認為:采用該技術建成的生產裝置系統能耗僅為傳統的蒸汽噴射方法的30%,綜合成本降低明顯,節(jié)能效果顯著。
以鈦白粉產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯盟秘書長畢勝為組長的專家組指出,該技術的研發(fā),符合國家節(jié)能降耗和清潔生產的產業(yè)政策,符合鈦白粉行業(yè)的科技進步和技術創(chuàng)新的發(fā)展方向;技術研發(fā)過程中,在分析了鈦液結晶技術特點的基礎上,通過不同階段試驗生產進行驗證,數據充分可靠;同時,該技術裝置集成度較高,既保留了傳統結晶技術的優(yōu)點,又克服了其缺陷與不足。技術裝置經過不同階段的連續(xù)生產,實現全自動化操作,運行穩(wěn)定,是鈦液亞鐵結晶技術的一大進步。
杭州安永環(huán)保科技有限公司副總經理程國鐘介紹,該公司研究開發(fā)成功的首套工業(yè)裝置已于今年5月6日在超彩環(huán)保新材料科技有限公司投入生產運行,裝置采用在原裝置的基礎上改造,自投產以來,系統運行穩(wěn)定,單套裝置平均每天處理鈦液8.5批,折合鈦白粉產能28噸/天,全系統總能耗145kw.H/噸鈦白粉,折合運行成本約為110元/噸鈦白粉。
程國鐘還介紹說VCE結晶技術與等梯度降溫結晶技術相比具有系統運行更穩(wěn)定可靠、能耗更低的優(yōu)勢;VCE結晶系統可確保晶體成長所必須的結晶周期等諸多特點。我們下一步計劃將采用框式攪拌代替?zhèn)鹘y的軸流側攪拌,增加攪拌強度,使亞鐵晶體成長更好,進一步降低殘鈦量。
據用戶單位超彩環(huán)保新材料科技有限公司總經理蔣宏斌介紹,該裝置系統自投產以來,除為公司節(jié)約巨大的成本開銷外,還為公司帶來意想不到的收獲,一是夏季時,老系統很難降到20℃,工人就提前排料,然后將VCE結晶系統的鈦液降至18℃以下,兩者混合后,再進圓盤過濾,使鐵鈦比合格。二是VCE結晶系統運行穩(wěn)定,自動化程度高,工人操心少,樂于使用VCE結晶系統,并使夏季產能得到保障。
蔣宏斌告訴記者,鈦液VCE結晶技術具有同時兼顧了真空結晶和冷凍結晶的優(yōu)點,又同時解決了冷凍結晶和真空結晶的痛點;能耗極低,僅為傳統的蒸汽噴射方法的30%;可靠性很高,其主要設備均為有數十年應用經歷的成熟裝置;系統全自動運行,無需人工干預,并可以接入DCS系統進行集中控制。 蔣宏斌表示,由于效益明顯,再加上工人的強烈要求,該公司正在加快后續(xù)2套裝置的落地進程工作。
文章來源:中化新網